7月25日,記者從中國原子能科學研究院獲悉,由該院自主研發的兩步法直徑650mm冷坩堝玻璃固化工程樣機順利完成90天連續運行試驗,標志著我國冷坩堝玻璃固化技術具備工程應用條件,是我國冷坩堝技術發展的里程碑節點,將為我國安全、環保處理高放射性廢物提供堅強技術支撐。
高放廢物處理是核能安全利用、可持續發展的重要一環。當前,玻璃固化技術是妥善處理高放廢物的最佳選擇之一。該技術可將高放廢物與玻璃基體混合熔融,將放射性核素包裹在固化體中,最終實現高放廢物與生物圈的隔離。
冷坩堝技術作為國際先進的高放廢物玻璃固化技術,可以將玻璃熔融體與堝體隔離,通過高頻交變磁場進行隔空加熱,熔融堝內物料,具有處理廢物范圍廣、設備壽命長、退役簡便、總體經濟性好等優點。
原子能院自2006年開始冷坩堝玻璃固化技術研發工作,項目團隊從零開始、自主創新,克服系統復雜、裝置研制難度大、安全系數要求高等難點,歷經原理研究、關鍵技術研究、工程裝備技術研究三個關鍵階段,先后突破冷坩堝堝體設計、電源匹配、坩堝啟動、攪拌和出料、煅燒爐結構設計等關鍵技術,完成了兩步法冷坩堝總體工藝設計,得到了兩步法冷坩堝玻璃固化運行工藝參數,系統掌握兩步法冷坩堝從工藝原理到工程運行的關鍵技術。最終經與中國核電工程公司、江蘇鐵錨有限公司、海王新能源、杭州景業智能科技等單位的大力協同和集智攻堅,原子能院成功完成關鍵設備工程樣機研發和90天連續運行試驗。
據悉,此次試驗共處理模擬廢液約140m3,產生模擬玻璃固化體約52噸,玻璃固化體廢物包容率為20%至24%。試驗運行期間設備狀態良好,各項性能指標滿足設計要求。后續,項目團隊將聯合相關單位進一步開展冷坩堝關鍵工藝、設備優化及玻璃固化配方實驗室熱驗證等研究工作,并結合數字化、智能化等技術,進一步推動冷坩堝玻璃固化技術工程化應用。(記者 都芃)
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近日,中國原子能科學研究院順利完成冷坩堝玻璃固化實驗平臺72小時連續運行試驗。本次運行試驗是我國冷坩堝玻璃固化技術第二階段研究的重要節點,為今后兩步法冷坩堝玻璃固化冷臺架的建立以及技術的工程應用奠定了......
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